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新钢公司烧结厂QC活动一年创效695万元
作者:admin    发布于:2014-1-17 6:03 Friday
 新钢公司烧结厂在30crmo合金管行业在低谷徘徊,市场竞争异常激烈的严峻形势下,把集聚员工智慧,开展员工QC活动作为企业攻坚克难,降本增效和提高管理水平的有效手段。由该厂员工自创的“降低2×360m2烧结机煤气单耗”方法荣获全国第五届“海王杯”QC小组成果大赛一等奖。据统计,仅去年,该厂QC小组成果数达到15个,成果率83.33%,创造效果695万元。

  QC小组活动是提高企业质量管理水平的一种有效手段,它对改进质量问题、加强管理工作、提高管理水平等方面有着重要作用。去年一年,新钢公司烧结厂共注册成立了18个QC小组,参与人数达到195人,员工参与率9.86%。为了提高QC活动水平,该厂邀请专业人员对QC方法的运用进行培训授课,在学习借鉴先进QC小组的活动经验的基础上,不断丰富QC活动的方法运用。同时,根据厂内各QC小组的实际情况,进一步完善管理,每月不定期对QC活动情况检查考核。各QC小组围绕“小、实、新、活”的原则,紧扣企业生产与质量这个重点,卓有成效地开展攻关活动。该厂四烧车间QC小组根据煤气单耗居高不下的情况,采取低水分厚料层烧结、加强工艺操作、严格控制点火温度和空煤比,利用蒸汽提高混合料温度,低负压点火、加强主控与看火工在实际烧结过程中的联系等操作方法,有效地降低了煤气单耗,年创效近500万元。针对车间皮带消耗大,成本费用高的状况,三烧车间QC小组找到大块杂物打冲击是影响皮带寿命的主要问题后,通过改造清扫器、调整安装、改造料斗和更换挡料板等措施,在仅花了500元的改造成本,就使混十皮带周期由153天延长到312天,一年可节约皮带消耗成本费用24047元,同时还减少了更换皮带的劳动强度,并为烧结机顺行创造条件。

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