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首钢炼铁厂月降耗增效1215万元
作者:admin    发布于:2013-2-22 9:32 Friday
4月份,首钢炼铁厂积极实行目标成本倒推机制,围绕总公司下达的吨铁成本降低15.26元任务,各专业、各单位认真细化、落实,全员挖潜。

喷煤降焦是完成目标成本的大头。该厂整合优化现有技术、生产、设备、管理、操作资源,继续开展系统攻关,积极摸索重负荷、大矿批、富氧、大喷吹冶炼规律,全月高炉富氧率达到1.46,风温达到1142℃,入炉焦比创出321.9千克/吨的高水平。由于布料制度合理,使用风温充沛,煤气利用率由48%提高到50%,燃耗明显降低,全月吨铁成本比目标成本计划降低32.5元,实现降耗增效总额1215万元,超额完成总公司下达的增收节支任务。

早在4月初,炼铁厂就出台了包括降低动力费用、机物料消耗、修理费用、制造费用、人工费用等五大方面、共计33条措施的安排,为增收节支再攀新高创造了条件。一是降低动力费用,吨铁成本降低额6.05元。二是降低机物料消耗,通过减少捣打、浇注、沟泥料费用、回收利用炉前大杆、圆铁、氧气管、降低烧结机炉条消耗等措施,吨铁降耗2.26元。三是降低修理费,通过强化设备点检管理、合理控制设备检修范围、扩大自修率等,吨铁降耗1.49元。四是降低制造费,重点抓维修辅材费、办公和差旅费、生产费的点滴节约,吨铁降耗3.08元。五是减少人工费用支出,吨铁降耗2.39元。

保顺稳、降成本是炼铁厂当前工作的重中之重。4月份全厂积极消化设备老化、外围故障给高炉生产带来的不利影响,实现了炼铁指标的新突破。高炉入炉焦比321.9千克/吨,较去年同期降低18.6千克/吨,焦炭负荷平均5.13,最高达到5.50。烧结矿氧化亚铁平均为7.44,创出历史最好水平,为保高炉打指标、降成本提供了保证。(来源:首钢日报)
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