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本钢干熄焦“熄”出显著效益
作者:admin    发布于:2013-10-21 13:40 Monday
本钢焦化厂充分发挥厂内两套干熄焦装置的潜力,在提高干熄焦率的同时,最大限度地节能减排,1-8月份,两套干熄焦装置蒸汽产生量78.43万吨,折合标准煤量8.55万吨,二氧化硫减排量为1532吨,为集团公司创造了显著经济效益。

焦化厂厂内两套干熄焦装置自建成投产以来,焦二、焦三车间职工精心操作、维护设备运行。自今年4月以来,由于发电厂6000千瓦时备压机组终端用户减少,不能完全接收六号、七号焦炉干熄焦产生的蒸汽,在集团公司制造部的大力协调下,经过焦化厂的不懈努力,这一矛盾得以解决,为干熄焦完成节能指标创造了有利条件。

在日常工作中,该厂逐步摸索出一套行之有效的操作、维护方法,为两套干熄焦装置稳定顺行和充分发挥节能减排作用提供技术支撑。在设备操作方面,根据干熄焦前后工序设备检修周期,分别采用高、低料位装入红焦,灵活调整设备运行方式,从而便于上、下道工序的设备检修。针对四号至七号4座焦炉生产的实际,该厂及时调整排焦量,确保蒸汽最大限度地持续输出。在设备维护方面,该厂把日常巡检和专业点检相结合,确保设备稳定运行。在进一步加强焦炉四大车稳定运行的基础上,加强焦炉炉况管理,在保证焦炉生产顺行的同时,确保干熄焦装置的干熄焦率。目前,干熄率达90%以上。

为了充分调动操作职工的积极性,该厂在车间、班组的操作人员中开展了劳动竞赛,每月进行评比,并将评比结果与职工切身利益挂钩。通过竞赛,职工更加精心地操作设备,责任心也进一步增强。同时,该厂把设备责任落实到每名点检人员,实行问责制,并要求检修人员按照已制订的点检定修模式,变被动检修为主动维护,为设备零影响奠定了坚实基础。此外,焦二、焦三车间开展了操作和维护人员提合理化建议活动,目前,已提出合理化建议100多条,采纳50多条,有效促进了生产、设备管理。

据悉,在集团公司的大力支持下,今年6月,该厂已对氮气管网进行了改造,保证了优质、充足的氮气气源供应。
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